拉木頭800公斤小型液壓絞車 2噸提升液壓絞車
1 當電動機的熱保護連續(xù)發(fā)生動作時,應(yīng)查明故障來自電動機還是超負荷或保護裝置整定值太低,消除故障后,方可投入運行。
2 使用環(huán)境應(yīng)經(jīng)常保持干燥,電動機表面應(yīng)保持清潔,進風(fēng)口不應(yīng)受塵土、纖維等阻礙。
3 當軸承的壽命終了時,電動機運行的振動及噪聲將明顯增大,檢查軸承的徑向游隙達到下列值時,即應(yīng)更換軸承。
4 應(yīng)保證電動機在運行過程中良好的潤滑。一般的電動機運行5000小時左右,即應(yīng)補充或更換潤滑脂,運行中發(fā)現(xiàn)軸承過熱或潤滑變質(zhì)時,液壓及時換潤滑脂。更換潤滑脂時,應(yīng)清除舊的潤滑油,并有汽油洗凈軸承及軸承
蓋的油槽,然后將ZL-3鋰基脂填充軸承內(nèi)外圈之間的空腔的1/2。
5 拆卸電動機時,從軸伸端或非伸端取出轉(zhuǎn)子都可以。如果沒有必要卸下風(fēng)扇,還是從非軸伸端取出轉(zhuǎn)子較為便利,從定子中抽出轉(zhuǎn)子時,應(yīng)防止損壞定子繞組或絕緣。
6 更換繞組時必須記下原繞組的形式,尺寸及匝數(shù),線規(guī)等,當失落了這些數(shù)據(jù)時,應(yīng)向制造廠索取,隨意更改原設(shè)計繞組,常常使電動機某項或幾項性能惡化,甚至于無法使用。
當卷揚機牽引力較小、速度較低時其噪聲都遠低于標準限值,控制也容易;但當牽引速度較高、牽引力較大時要確保噪聲不超標,需從設(shè)計、工藝、材料、質(zhì)檢等各個環(huán)節(jié)采取有效措施。
1 存在問題? 卷揚機噪聲來源有多種途徑,但本質(zhì)上是撞擊和振動的結(jié)果,一般是由于齒輪嚙合質(zhì)量差、運動不平穩(wěn)在運動中產(chǎn)生了瞬時加速度而造成的。 我公司一臺80kN快速可溜放液力控制卷揚機,鋼絲繩牽引速度為
30m/min、電機功率55kW,機器噪聲一般在標準范圍以內(nèi),但偶而出現(xiàn)噪聲超標現(xiàn)象,少數(shù)機器不能通過出廠檢驗。在排除噪聲時感到無從下手,因機器制造所依據(jù)的圖樣、工藝流程相同,既然絕大多數(shù)產(chǎn)品合格,就應(yīng)排除設(shè)
計和工藝不合理因素。
2 噪聲來源分析及控制
2.1底盤 我們認為底盤的設(shè)計制造存在造成噪聲的可能:①底盤采用箱形結(jié)構(gòu),不是所有焊縫都進行連續(xù)焊接,各個底盤焊縫的長短、高低位置不同,底盤剛性存在較大個體差異,有的則產(chǎn)生共鳴效應(yīng),機器如有一點震
動噪聲就被放大;②底盤由鋼板焊成,不具備吸震消聲功能,如果其固有頻率與齒輪嚙合頻率接近就可能造成個別機器因齒輪弱小震動引發(fā)較大共震,引起噪聲值上升。? 我們針對上述可能性分別進行試驗,但通過三次實驗
發(fā)現(xiàn)噪聲高低與底盤結(jié)構(gòu)、剛度、頻率等因素呈弱相關(guān),噪聲大小與運動件強相關(guān),因此底盤設(shè)計構(gòu)造、制造質(zhì)量并不是噪聲超標的原因。
2.2 軸承間隙 有人認為,既然噪聲是伴隨卷筒總成和傳動件,那么就可能由于卷筒滑動軸承間隙大而引起。我們對卷筒零件配合間隙進行選擇,保證軸承孔與主軸間隙符合圖紙要求,裝配后進行試驗。試驗時采用變頻電
機調(diào)速,觀察速度對噪聲的影響。? 大量試驗結(jié)果表明,速度對噪聲影響是位的,卷筒轉(zhuǎn)速越高則噪聲值越大、機器震動越激烈;間隙在其次,主軸與軸套間隙越大則噪聲也越大;而底盤對噪聲影響小。如果機器本來
噪聲就很低,則速度高低、主軸間隙大小的變化都不會產(chǎn)生過大噪聲,由此表明噪聲超標也不是由軸承間隙大而引起的。
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